简介
男女主角是陈钢的连载都市种田小说《重生1980钢铁雄心》是由作者“盐焗砖头”创作编写,喜欢看都市种田小说的书友们速来,目前这本书已更新123067字。
重生1980钢铁雄心小说章节免费试读
一、 第一张质量异议单
1982年6月3日,周四,梅雨季的闷热提前到来。
陈钢走进技术科办公室时,张德海科长已经坐在桌前,面前摊着三张纸。老科长今天没戴那副金丝眼镜,而是换了副黑框老花镜,镜片后的眼睛布满血丝。桌上那杯浓茶已经凉透,表面结了层茶膜。
“坐。”张德海的声音有些沙哑,指了指对面的椅子。
陈钢坐下,瞥见那三张纸的抬头——省标准局的红头文件。第一行字就让他心头一紧:《关于红星钢铁厂Φ30mm 45号热轧圆钢质量问题的通报》。
“昨天下午送到的。”张德海把文件推过来,“省标准局质量监督处,在抽查省机电公司的库存时发现的。批号82053007,硫含量超标,低倍组织不合格。”
陈钢快速浏览。通报措辞严厉:“…经抽样检验,该批钢材硫含量0.025%,超过GB/T699-1988规定的0.020%上限。低倍组织中心疏松3.0级,超差1.0级。根据《冶金产品质量监督管理办法》第十一条,判定该批产品不合格,责令立即停止销售…”
后面附着检验报告。硫印照片上,铸坯心部的硫偏析像黑色的蜘蛛网。低倍照片更触目惊心——中心疏松区域几乎连成一片空洞。
“批号82053007…”陈钢翻出生产记录本,“5月30日第三炉,二车间生产的。LF炉精炼,硫明明控制到了0.008%,怎么会到0.025%?”
“问题不在LF炉。”张德海从抽屉里又抽出一份文件,是厂内检验站的报告,“这是咱们自己的检验记录。LF炉出钢时取样,硫0.008%。连铸坯取样,硫0.010%。但成品材取样,硫0.025%。”
陈钢愣住了。硫含量在轧制过程中不降反升,而且翻了三倍,这违反冶金常识。
“只有一个可能。”张德海摘下眼镜,用力揉着太阳穴,“混钢。”
这个词让办公室的空气凝固了。
混钢——把不同成分、不同质量的钢坯混在一起轧制。可能是为了凑产量,可能是为了处理不合格品,可能是单纯的管理混乱。但在1982年,在刚刚建立优质钢生产体系的红星厂,这是不可饶恕的错误。
“谁干的?”陈钢的声音很冷。
“正在查。”张德海重新戴上眼镜,“但这不是重点。重点是,省标准局的通报已经发到省冶金厅,发到市经委。下周一,省厅要派工作组来厂里,全面检查质量体系。”
他顿了顿,看着陈钢:“工作组组长,是省标准局质量监督处的李处长。这个人,以严厉著称。三年前,市轧钢厂因为类似问题,被他责令停产整顿三个月,差点倒闭。”
窗外传来雷声,远处天色暗沉,暴雨将至。
二、 质量工作组的到来
6月7日,周一,雨从凌晨就开始下。
上午八点半,三辆上海牌轿车驶入红星厂大门。门卫老孙特意换了身干净的工作服,站得笔直。但车里的人没看他,径直开向办公楼。
李处长是个五十多岁的高个男人,穿着灰色的确良中山装,风纪扣扣得一丝不苟。他下车时不打伞,任由雨点打在肩上,快步走进楼里。身后跟着五个组员,有男有女,都提着黑色公文包,表情严肃。
汇报会在二楼会议室举行。长条桌上铺着墨绿色绒布,已经磨得起毛。李副厂长带着厂领导班子、各科室负责人坐在一侧,李处长带工作组坐在另一侧。陈钢坐在靠墙的位置,面前摊着笔记本。
没有寒暄,直接开始。
“红星厂的各位同志,”李处长的声音不高,但每个字都像锤子敲在铁砧上,“省标准局5月份在全省范围内开展冶金产品质量抽查,共抽检87个批次,不合格12批。你们厂的82053007批,是问题最严重的之一。”
他翻开文件夹:“硫含量超标25%,低倍组织严重不合格。更严重的是,”他抬起头,目光扫过在场每一个人,“我们在机电公司仓库发现,同一批号的钢材,不同捆之间的成分差异巨大。有一捆硫0.035%,有一捆只有0.015%。这说明什么?说明你们的生产过程完全失控,质量管理形同虚设!”
会议室里鸦雀无声。只有窗外的雨声,和远处车间隐约的机器声。
“我们这次来,不是听汇报,是看现场。”李处长合上文件夹,“请带我们去三个地方:炼钢车间,连铸车间,轧钢车间。我们要看原始记录,要看操作过程,要看检验记录。”
“现在?”李副厂长问。
“现在。”
三、 炼钢车间的交锋
第一站是炼钢车间。雨还在下,车间里闷热潮湿,混合着铁锈和机油的气味。
工作组直接来到LF炉操作台。当班的是王师傅,他今天特意刮了胡子,工作服洗得发白。但看到一群领导进来,还是紧张地搓了搓手。
“82053007批,5月30日第三炉,谁当班?”李处长问。
“是我。”王师傅说。
“把原始记录拿出来。”
原始记录本是牛皮纸封面,边角已经磨破。王师傅翻到5月30日那页。上面用铅笔记录着:出钢时间14:20,钢种45号,出钢温度1630℃,终点碳0.42%,硫0.020%…
“等等。”李处长打断,“这里写的硫0.020%,但LF炉精炼后,硫应该降到0.010%以下。你们的LF炉,不起作用?”
“起作用。”陈钢接过话,“请翻到LF炉记录页。”
王师傅翻页。LF炉记录是单独的表格,更详细:进站温度1615℃,加热到1650℃,造渣脱硫后取样,硫0.008%。钙处理后取样,硫0.008%。出站温度1650℃。
“那么问题出在哪儿?”李处长看向陈钢。
“从LF炉到连铸,有十分钟的转运时间。这段时间,钢水在钢包中,如果没有保护浇注,会二次氧化,硫可能回升。”陈钢解释,“更重要的是,如果钢包耐火材料质量不好,会向钢水中增硫。”
“你们有保护浇注吗?”
“有,但执行不严格。”陈钢如实回答,“天气热,操作工嫌麻烦,有时不装长水口,不用保护渣。”
李处长在笔记本上记录。然后他走到炉前,问正在准备出钢的操作工:“现在这炉钢,你们做保护浇注吗?”
操作工是个二十出头的小伙子,被这么多领导盯着,脸涨得通红:“有…有时候做…”
“有时候?”李处长追问,“工艺规程怎么规定的?”
“规…规程要求必须做。”
“那你为什么‘有时候’做?”
小伙子答不上来,求助地看向车间主任。车间主任老赵额头上渗出冷汗。
“下一个车间。”李处长转身就走。
四、 轧钢车间的混乱
轧钢车间是重灾区。
工作组来到钢坯库,批号82053007的钢坯还堆在那里,每根上都用白漆写着批号。但仔细看,能发现问题——有的字迹模糊,像是后写的;有的钢坯表面颜色不一致,有的发青,有的发红。
“把这几根吊出来,现场取样。”李处长指着几根可疑的钢坯。
天车工把钢坯吊到取样区。检验员用火焰切割机切取试样。第一根,低倍组织正常,硫印轻微。第二根,中心疏松明显。第三根…
“等等。”李处长走到第三根钢坯前,蹲下身,用放大镜看切割面。切割面上,能看到隐约的接痕——两根短坯对焊起来的。
“这是怎么回事?”他站起来,声音冷得像冰。
轧钢车间主任老钱脸色惨白:“这…这是…”
“这是短尺坯对接。”陈钢替他回答,“因为连铸定尺不准,有时会产生短坯。按规定,短坯应该回炉。但为了凑产量,有些车间会把两根短坯对焊,当正常坯轧制。”
“对焊质量能保证吗?”
“不能。焊缝区域组织不均匀,是疲劳裂纹的源头。”
李处长在笔记本上疾书。然后他走进轧钢控制室,查看生产记录。82053007批的轧制记录混乱不堪——轧制温度有的写1150℃,有的写1100℃,有的根本没写。轧后冷却方式,有的写空冷,有的写堆冷,有的空白。
“轧制工艺没有执行?”他问操作工。
操作工是个老师傅,满手油污,说话实在:“工艺卡上有,但实际看情况。钢温高了就多轧几道,低了就少轧几道。冷却嘛,看天,看忙不忙。”
“看天?看忙不忙?”李处长重复这两个词,语气里的讽刺让所有人低下头。
五、 质量分析会
下午三点,暴雨如注。会议室里气氛比天气更压抑。
工作组用了两个小时,看完了所有车间的原始记录、操作过程、检验报告。问题比预想的更多,更严重。
“我总结一下。”李处长合上笔记本,目光扫过红星厂的每一个人,“你们厂的质量管理,存在八个方面的问题。”
他一条一条说:
“一,质量意识淡薄。从领导到工人,重产量轻质量,重进度轻规范。
二,工艺纪律松懈。工艺规程形同虚设,操作随意性大。
三,过程控制缺失。关键工序无监控,无记录,出了问题无法追溯。
四,检验把关不严。检验项目不全,检验频次不足,不合格品放行。
五,设备维护不到位。LF炉、连铸机、轧机,都存在带病运行。
六,原料管理混乱。耐火材料、合金材料、辅助材料,无验收标准,无使用记录。
七,人员培训不足。新工人未经培训上岗,老工人凭经验操作。
八,质量责任不清。出了问题互相推诿,无人负责。”
每说一条,在场的人头就低一分。这些都是事实,无法辩驳的事实。
“根据《冶金产品质量监督管理办法》第十四条,我有权责令你们停产整顿。”李处长顿了顿,“但考虑到你们厂正在技术改造,正在尝试生产优质钢,我给你们一个机会。”
他打开公文包,取出一份文件:“这是《全面质量管理办法》,国家经委刚下发的。你们要在一个月内,建立完整的质量保证体系。包括:质量责任制、标准化体系、计量检测体系、质量信息反馈体系、质量教育体系、质量奖惩体系。”
他把文件推到李副厂长面前:“一个月后,我们再来检查。如果合格,继续生产。如果不合格,停产整顿,直到合格为止。”
李副厂长接过文件,手有些抖:“我们…我们一定整改。”
“不是整改,是重建。”李处长纠正,“从思想到制度,从管理到操作,全部重建。你们的LF炉再好,连铸机再先进,没有严格的质量管理,也炼不出好钢。”
他站起身:“今天就到这里。陈钢同志,你留一下。”
六、 体系的构建
其他人都离开了,会议室里只剩李处长、陈钢,和工作组的一位年轻女同志——小周,质量工程师。
“陈钢同志,”李处长换了语气,不再那么严厉,“我看过你的技术报告。LF炉、连铸机的改造,很有水平。你是懂技术的人。”
陈钢没说话,等他下文。
“但你也看到了,光有技术不够。没有管理体系,再好的技术也会打折扣。”李处长说,“我给你透个底,省厅对你们厂寄予厚望。希望你们能成为地方钢厂技改的样板。但样板不能是豆腐渣,必须实打实的过硬。”
小周打开笔记本:“陈工,我们研究过你们厂的情况。建议你们从这几个方面着手建立质量体系:一,完善技术标准。从原料到成品,每个环节都要有标准。二,建立质量控制点。关键工序设控制点,有标准,有方法,有记录,有检查。三,推行质量责任制。谁生产谁负责,谁检验谁负责,问题可追溯到人。四,开展质量教育。全员培训,提高质量意识。五,实行质量奖惩。优质重奖,劣质重罚。”
她语速很快,但条理清晰:“最重要的是质量信息反馈。从市场反馈到生产,从成品追溯到原料,形成闭环。出了问题,能快速找到原因,采取措施。”
陈钢认真记录。这些都是2023年最基本的质量管理知识,但在1982年,是全新的理念。
“最难的不是制度,是人。”李处长说,“要改变几十年形成的习惯,改变‘差不多就行’的思想。这需要时间,需要耐心,更需要领导带头。”
他从公文包里又拿出一本小册子:“这是日本小松制作所的质量管理手册,翻译本。他们有个理念:质量是生产出来的,不是检验出来的。你拿去看看,有启发。”
陈钢接过手册,封面已经磨毛,显然被翻过很多遍。
“一个月时间,很紧。”李处长站起身,“但我们相信你们能做到。省厅会在资源上支持,需要专家指导,需要培训教材,都可以提。但最终,要靠你们自己。”
握手告别时,李处长用力握了握陈钢的手:“陈钢同志,质量这条路,很难,很苦。但必须走。中国钢铁要发展,必须过质量这一关。”
七、 重建的开始
工作组离开后,厂里连夜召开党委扩大会。
会议开到凌晨一点。决定:成立质量体系建设领导小组,李副厂长任组长,陈钢任副组长兼办公室主任。全厂停产三天,开展质量大整顿、大学习、大讨论。
第二天,全厂停工。但车间里比平时更忙——打扫卫生,整理工具,清理记录。办公楼里,陈钢带着技术科的人,日夜奋战,起草质量体系文件。
最难的是技术标准。要从无到有,制定原料标准、工艺标准、操作标准、检验标准、产品标准。陈钢把2023年的知识用上,结合1982年的实际,一条一条地写。
“精炼渣碱度标准:3.0-3.5。”“钙处理加入量:每吨钢1.0-1.2米。”“连铸二冷水量:0.8-1.0升/公斤钢。”“轧制温度:1150±20℃。”…
每一行数字,都要有依据,要能执行,要可检查。写完了,要组织讨论,要听取工人意见,要修改完善。
质量控制点的设置也费尽心思。陈钢在工艺流程图上标出十二个控制点:铁水入炉、出钢、LF炉进站、精炼结束、钙处理、保护浇注、连铸开浇、二冷控制、铸坯切割、钢坯加热、轧制、成品检验。每个控制点都有控制项目、控制方法、控制标准、记录表格、责任人。
质量责任制更是敏感。陈钢提出:实行质量追溯,每根钢材都要有“身份证”——从炼钢炉号到轧钢班组,全程可查。出了质量问题,追溯到工序,追溯到班组,追溯到个人。
“这会不会…太严了?”有车间主任担心,“工人有抵触情绪怎么办?”
“严,才能出质量。”陈钢坚持,“优质钢和普通钢的最大区别,就是质量稳定性。不稳定,就不能叫优质。”
质量教育同步进行。陈钢亲自编写教材,亲自讲课。从“质量是企业的生命”讲到“第一次就把事情做对”,从“预防为主”讲到“持续改进”。听课的有厂领导,有车间主任,有班组长,有操作工。
开始有人打瞌睡,有人交头接耳。但当陈钢把82053007批的断裂试样摆上讲台,把省标准局的通报念给大家听,会场安静了。
“这根钢筋,硫含量超标,低倍组织不合格。如果用它盖楼房,楼房可能会塌。如果用它造机器,机器可能会坏。”陈钢举起试样,“这不是钢材,这是隐患,是祸根。而我们,是生产它的人。”
台下,工人们低下头。有人搓着手,有人咬着嘴唇。
“从今天起,我们要立个规矩:不合格的原料不投产,不合格的半成品不转序,不合格的产品不出厂。谁坏了规矩,谁负责。”陈钢一字一句,“这不是跟谁过不去,是对用户负责,对产品负责,对自己负责。”
三天的整顿结束,工厂重新开工。车间里多了许多新东西:工艺卡挂在醒目位置,记录本放在操作台旁,检验员在现场巡检。气氛不同了——操作工看仪表的次数多了,交头接耳的少了;记录填写认真了,随便划拉的少了。
陈钢知道,这只是开始。习惯的改变需要时间,体系的运行需要磨合。但方向对了,路再难也要走。
八、 第一次质量评审
7月7日,小暑,天气炎热。
省标准局工作组再次到来。这次阵容更大,除了李处长,还有省冶金厅科技处、市经委的同志,一共十二人。
评审进行了一天。看现场,查记录,问操作,考知识。比上次更细,更严。
下午四点,总结会在会议室召开。气氛依然严肃,但少了些剑拔弩张。
“经过一天的检查,我们看到了变化。”李处长开口,“工艺规程完善了,质量控制点建立了,记录规范了,现场整洁了。特别是,”他看向陈钢,“质量追溯系统,很有创意。每根钢材都有‘身份证’,这在全国地方钢厂是首创。”
他话锋一转:“但问题还有。比如,工艺纪律的执行还有差距。我们随机抽查了三个控制点的记录,有一个记录不及时,有两个填写不规范。又比如,检验设备的校准不到位。有一台光谱仪,误差超差0.5%,但还在使用。”
他一项一项说,一共提出十七个问题。每个问题都有具体事例,有数据支持。
“总的来说,”李处长合上笔记本,“红星厂的质量体系建设,有了良好开端,但任重道远。我们决定:给予‘限期整改,暂不停产’的处理。三个月后,我们再来复查。如果问题解决,颁发‘质量合格企业’证书。如果还有问题,严肃处理。”
掌声响起,但不够热烈。每个人都知道,这三个月的整改,才是真正的考验。
散会后,李处长单独找陈钢。
“陈钢同志,你们的路还很长。”他说,“但你们走对了方向。质量管理,不是一阵风,是持久战。要有耐心,要有恒心,更要有决心。”
他递给陈钢一本书,是日文原版的《丰田生产方式》,已经泛黄,但保存完好。“这是我留学日本时带回来的。丰田的秘诀,不是技术多先进,是管理多精细。你看看,有启发。”
陈钢郑重接过。这本书,在2023年已是经典,但在1982年,是珍宝。
“另外,”李处长压低声音,“部里正在酝酿钢铁行业的质量评级制度。分A、B、C三级,A级企业有政策倾斜,有订单优先。你们争取第一批评上A级,这对厂子发展很重要。”
“我们一定努力。”
走出办公楼,已是黄昏。夕阳把厂区的烟囱染成金色,车间的灯火渐次亮起。机器声依旧,但陈钢听出了不同——那声音里,多了些秩序,多了些节奏。
质量之路,漫长而艰难。但今天,他们迈出了第一步。
而陈钢知道,在1982年的中国,在千千万万个像红星厂这样的企业里,同样的变革正在发生。从粗放到精细,从随意到规范,从“差不多”到“零缺陷”。这是一场静悄悄的革命,但它的意义,不亚于任何技术突破。
因为,质量是尊严,是信誉,是未来。
他走进车间,走向那些熟悉的机器,熟悉的人。路还长,但脚步不能停。
(第九章完)
